Chronus Longbar Bracket Process Improvement Method

Loading...
Thumbnail Image

Authors

TAUPIK, APIP

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

POLITEKNIK NEGERI BATAM

Abstract

Proyek T9143HH Chronus Long Bar Bracket Process Improvement dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi pada lini metal part di Departemen PD1. Berdasarkan hasil observasi dan analisis awal, ditemukan beberapa permasalahan yang berdampak pada aspek kualitas, ketepatan pengiriman, biaya operasional, dan keselamatan kerja. Ketidakkonsistenan ketebalan lapisan logam menyebabkan meningkatnya tingkat rework dan potensi reject, sementara pencatatan data produksi secara manual mengakibatkan pemborosan waktu dan sumber daya manusia. Selain itu, tingkat kebisingan tinggi di area kerja dan ketidakteraturan aliran proses menghambat kelancaran produksi serta kenyamanan operator. Penelitian ini menggunakan pendekatan process improvement dengan penerapan metode Fishbone Diagram, Root Cause Analysis, Value Stream Mapping (VSM), dan analisis ekonomi berbasis Return on Investment (ROI) untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah serta merumuskan solusi perbaikan yang tepat. Implementasi dilakukan melalui modifikasi tooling dan jig, optimalisasi proses deburring, spot welding, dan spray painting, serta penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) baru yang lebih efisien dan aman bagi operator. Hasil implementasi menunjukkan penurunan waktu total proses dari 84,36 menit menjadi 62,5 menit per piece, dengan efisiensi waktu sebesar 21,86 menit atau 26%. Penghematan biaya tenaga kerja mencapai S$ 6.480 per tahun, ditambah material saving sebesar S$ 6.276 per tahun, menghasilkan total penghematan tahunan (annual saving) sebesar S$ 12.756. Dengan total investasi S$ 1.180, periode pengembalian investasi (ROI) tercapai hanya dalam waktu 4,5 minggu. Produktivitas meningkat menjadi 15 set/hari, Passing Thru Rate (PTR) mencapai 100%, tanpa rework maupun defect, serta tercapai kondisi Zero Accident (AOM) di area kerja. Proyek ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan performa produksi, efisiensi biaya, kualitas produk, dan keselamatan kerja. Hasil perbaikan diintegrasikan ke dalam sistem operasional perusahaan melalui SOP dan audit berkala untuk menjamin keberlanjutan (sustainability). Selain memberikan dampak nyata terhadap Quality, Cost, Delivery, and Safety (QCDS).

Description

1.1 Latar Belakang Proyek T9143HH Chronus Long Bar Bracket Process Improvement dilaksanakan sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi proses produksi pada lini metal part di departemen PD1. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis awal, ditemukan beberapa permasalahan utama yang berdampak terhadap kualitas, pengiriman, biaya, dan keselamatan kerja di area produksi. Dari aspek kualitas, ditemukan ketidakkonsistenan pada hasil proses pelapisan logam, di mana ketebalan lapisan sering kali melebihi standar. Kondisi ini menyebabkan potensi reject, meningkatkan waktu rework, dan dapat memengaruhi performa produk akhir. Dari sisi pengiriman, terjadi keterlambatan pasokan komponen Chronus metal part yang menghambat kelancaran proses perakitan serta mengakibatkan risiko keterlambatan pengiriman produk ke pelanggan. Dari aspek biaya, proses pencatatan data produksi masih dilakukan secara manual dan berulang, sehingga menimbulkan pemborosan sumber daya manusia serta waktu tanpa memberikan nilai tambah yang signifikan. Sementara dari sisi keselamatan kerja, area produksi masih menghadapi resiko kecelakaan kerja, yang berpotensi menimbulkan gangguan kenyamanan dan kesehatan bagi operator. Melihat permasalahan tersebut, perbaikan proses untuk meningkatkan performa T9143HH dengan fokus utama pada peningkatan kualitas, efisiensi waktu proses, serta penghematan biaya sebesar S$500–1000 per bulan. Proyek ini juga mendukung permintaan pelanggan untuk peningkatan kapasitas produksi seiring meningkatnya pesanan pada tahun fiskal berikutnya. Saat ini, total waktu proses T9143HH mencapai 84,36 menit per piece, yang terdiri dari beberapa tahapan utama: NCT: 13,9 menit, Tapping: 8,4 menit, Deburring: 2,84 menit, Bending: 9,82 menit, Press Insert: 5,6 menit, Spot Welding: 10,8 menit, Spray Painting: 29,4 menit, Packing: 3,6 menit. Data produktivitas menunjukkan beban waktu kerja unit dengan variasi bulanan, yaitu Juli (10.123 jam), Agustus (8.099 jam), September (8.267 jam), Oktober (8.436 jam), November (8.099 jam), Desember (9.280 jam), dengan rata-rata 145,3 jam per bulan. Melalui analisis detail terhadap setiap proses, ditetapkan target perbaikan sebesar 20% terhadap waktu proses total. Target ini telah disetujui oleh Facilitator, dengan dukungan penuh dari Stakeholder (Department Head PD1). Proyek ini memiliki durasi pelaksanaan 3-4 bulan, dengan tingkat dampak tinggi terhadap kualitas, penghematan biaya, serta kemampuan implementasi yang sesuai dengan kompetensi. Diharapkan melalui implementasi proyek ini, efisiensi proses T9143HH dapat ditingkatkan secara signifikan dan mendukung peningkatan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pelanggan di tahun fiskal mendatang.

Citation

APA

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By